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三门峡义马化学清洗,循环水系统在线清洗

更新时间:2024-06-15 02:10:29 [举报]
三门峡义马化学清洗,循环水系统在线清洗
2试压试压的目的是为了在模拟状态下对锅炉管线清洗系统的泄漏情况进行检查。3除垢在清洗槽内配制三德牌锅炉除垢剂。控制清洗主剂浓度在3%--6%左右、常温入锅炉系统内进行浸泡清洗去污。直到清洗液充满系统为止。反复清洗。时间12~24小时。定时取样分析清洗主剂的浓度。当其浓度在2小时内趋于稳定值(pH值小于1)且清洗系统内没有气体放出时。结束酸洗过程。4水冲洗清洗工序完成后。进行水冲洗。开启系统的循环泵用工业水置换排出废酸溶液。冲洗残留淤泥及残渣。当出口处目测杂质不多时、且pH值大于5时结束水冲洗。
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锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生一系列的物理、化学反应,终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。
水垢是锅炉的“百害”,是引起锅炉事故的主要原因,其危害性主要表现在:
1、浪费大量燃料 : 因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之一,所以当受热面结垢后会使传热受阻,为了保持锅炉一定的出力,就提高火侧的温度,从而使向外辐射及排烟造成热损失。由于锅炉的工作压力不同,水垢的类型及厚度不同,所浪费的燃料数量不同,根据试验和计算,水垢的厚度和损耗燃料有如下比例:当水垢厚度(S)≥1mm时,浪费燃料5~13%; ≥2mm时,浪费燃料13~18%; ≥3mm时,浪费燃料18~26%。
2、容易使钢板、管道因过热而被烧损 : 因为锅炉结垢后,又要保持一定的工作压力及蒸发量,只有提高火侧的温度,但是水垢越厚,导热系数越低,火侧的温度就得越高。一般说来锅炉火侧的温度在900℃左右,而水侧的温度在190℃左右。当没有水垢时钢板的温度在230℃左右,一旦结垢1mm左右,钢板的温度比无垢时提高了140℃左右。20#钢板当温度达到315℃时,金属的各项可塑性指标开始下降,当达到450℃时,金属会因过热而蠕动变形。所以锅炉结垢是很容易使金属被烧损的。
3、 增加检修费用和降低使用寿命 : 锅炉因水垢而引起的事故大约是锅炉事故总数的三分之一,还是上升趋势,不但造成设备的损坏,也威胁到人身的安全。因此,在给水合格的情况下,锅炉运行时应严格控制锅内用水达到国家标准;并在运行中防止水垢的生成,而且结垢后需及时进行处理,防止及清除锅炉炉内水垢及控制水质。要解决以上问题,目前科学的方法是在锅炉运行加入综合性能好,功效的药剂运行保养及定期进行锅炉清洗。
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锅炉清洗是清洗的一种方法。是从材料表面除去污垢的物理方法。锅炉清洗方式都有一个共同点:、无腐蚀、安全、环保。因此对锅炉清洗的研究越来越受到人们的重视。发达国家中现在大部分的清洗工程都采用锅炉清洗方式。锅炉清洗的方法:高压水射流清洗。水气清洗空气搅动、电脉冲清洗、超声波清洗、抛丸清洗塑料球或橡皮球机械刮削等。锅炉清洗(或机械清洗)是在污垢处施加物理作用如热、搅拌磨擦、研磨、压力、超声波等...而使其脱落。
4、使用简单方便。无需人员操作。按照使用说明操作即可。5、完全环保。产品无味、、不可燃、不腐蚀被清洗物。刺激性小。不损伤皮肤。清洗后可以直接排放。清洗工艺流程排放清出旧油预洗清洗水洗①水洗②水洗③加新油脱水正常运行操作方法(1)排放清出旧油:利用供热系统。将导热油加热至70-80℃。趁热排放系统内所有导热油。可根据条件。使系统内的残油尽量放出。放不出来的加入清洗剂通过渗透、剥离、溶解作用使油变稀后。排出系统外。
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一台67蒸吨的小型电站锅炉,燃烧水煤浆可比燃油每年节约燃料费用8.3亿元左右。我国水煤浆技术经历3余年的科技攻关与生产实践,生产与应用规模均已高居世界。国家水煤浆工程技术研究中心主任何国锋说。截至212年,全国燃料水煤浆的生产和使用量已达到3万吨/年,气化水煤浆的使用量已超1亿吨/年。解决制浆挑食难题,创新不停步过去要用炼焦煤才能制浆,而我国的炼焦煤资源,如果制浆工艺不改进,储量丰富的低阶煤无法进入水煤浆应用领域。
标签:化学清洗
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