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南阳淅川化学清洗,316不锈钢酸洗钝化

更新时间:2024-06-15 02:02:27 [举报]
南阳淅川化学清洗,316不锈钢酸洗钝化
并在漂洗完成后进行铁离子检测。达到要求后把pH值调到9―10。再加入钝化剂。并进行升温钝化。三、锅炉清洗展望(一)研究开发、低毒性的化学清洗工艺和化学清洗过程中使用到的缓释剂、钝化剂。并对化学清洗过程产生的废液进行相应的处理或回收利用。(二)对于目前出现的有新材料制成的新设备。进行化学清洗时积累相应的清洗经验。并进行经验总结和推广。(三)在目前能源紧缺的情况下。研究和开发在设备不停机状态下的清洗工艺。
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板式换热器是用薄金属板(一般为不锈钢)压制成具有一定形状波纹的换热板片,然后加密封胶垫叠装而成的一种换热器。主要由传热片、密封胶垫、夹紧螺栓、压紧板、整机框架等零部件组成。冷热介质通过相邻换热板片流经各自通道,中间通过一层薄换热板片进行换热,因此节能,换热系数高,使用可靠,结构紧凑,体积小,占地少,组合灵活,调整维修方便。
板式换热器是一种结构紧凑、换热设备,它具有换热(其传热系数比管式换热器高3~5倍)、占地面积小(为管式换热器的1/3)、使用寿命长、投资小、易于除垢、可靠等特点,近年来被广泛应用于冶金、石油、制药、船舶、纺织、化工、医药、食品等行业,是实现加热、冷却、热回收、快速等用途的优良设备。但是,由于板式换热器一般换热温度较高(特别是汽水交换),且其换热,所以易结垢。同时板式换热器内部流通孔径小,结垢后使内部通道截面变小甚至堵塞,造成板式换热器换热效率降低,从而影响生产的正常进行。因此,板式换热器应定期进行化学清洗,除掉污垢,以板式换热器的换热和生产的正常进行。
板式换热器清洗前的准备:板式换热器一般可分为:水-水交换和汽-水交换两种方式。水-水交换方式冷热介质均为水,且冷热水温差不大,大概在70~90℃之间,两边结垢情况基本相同;汽-水交换方式热介质为水蒸汽,一般不易结垢,冷介质为水,温度约90℃,易结垢。其垢样大致可分为水垢和污垢,尤以水垢为主。水垢主要是水中溶解的各种盐类受热分解溶解度降低而结晶沉积在传热片上,通常为碳酸盐、磷酸盐、盐和硅酸盐,这类垢结晶致密,比较坚硬,难以清除;污垢一般是由颗粒细小的泥砂、尘土、不溶性盐类的泥状物、胶状氢氧化物、杂物碎屑、腐蚀产物、油污、特别是菌藻的及其粘性分泌物等组成,这种垢体积较大、质地疏松稀软,较易清除。
板式换热器的垢样以水垢为主,比较坚硬,和传热片结合牢固,难以用物理方法清除,所以选择用化学清洗中的酸清洗方法除垢。根据板式换热器的结垢情况、老化程度和用户的要求,板式换热器的化学清洗可分为拆卸清洗和不拆卸清洗两种方法。拆卸清洗除垢比较效果好,但劳动量大、工序复杂,且容易造成换热器渗漏、零配件损坏等不良影响;不拆卸清洗除垢不够好,但劳动量小、工序简单,且不容易造成换热器渗漏、零配件损坏等不良影响。当板式换热器结垢情况严重、换热效率低下,甚至堵塞时,要采取拆卸清洗;当板式换热器结垢较轻或老化严重时,可采取不拆卸清洗。
化学清洗时可采取循环清洗和浸泡清洗相结合的清洗工艺。循环清洗是用循环泵、清洗槽、塑料管、清洗对象组成封闭循环系统,将循环系统中加入适量清洗剂,用循环泵循环清洗;浸泡清洗是循环系统中清洗剂均匀达到一定浓度后,关闭循环泵浸泡。为了清洗剂的浓度,在循环过程中,每隔1h要检测一次清洗槽内清洗剂的浓度,使清洗剂的浓度始终保持在0·10~0·15mol/L有效的范围内,必要时需添加清洗剂。遇中午或晚上可采取加清洗剂后浸泡清洗。
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锅炉清洗根据发改环资[2014]2451号《关于印发燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案的通知》。截至2012年底。锅炉清洗我国在用燃煤工业锅炉达46.7万台。总容量达178万蒸t。年消耗原煤约7亿t。占全国煤炭消耗总量的18%以上。燃煤工业锅炉规模小。效率低。为60%~65%。比水平低15%。污染物排放浓度高。烟尘排放质量浓度一般在50mg/m3。SO2排放质量浓度达到1600mg/m3。远发达国家水平。
锅炉清洗锅炉酸洗剂对不同的水垢和金属材料。应选用合适的酸洗和助溶剂。锅炉清洗一般采用选择如下:(1)对碳酸盐水垢。一般采用清洗(2)对硅酸盐水垢。可在中添加或氟化物清洗。(3)对盐水垢或盐与硅酸盐混合水垢。应预先碱煮转型。然后再用或添加氟化物清洗。(4)对氧化铁垢。可在中添加氟化物或采用清洗。(5)对于电站锅炉。当氧化铁垢中含铜量较高(CuO>510-2)时。应采取了防止金属表面产生镀铜的措施。一般可选用加氟化物及硫脲化物及硫脲等清洗助剂。
南阳淅川化学清洗,316不锈钢酸洗钝化
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在保持各项生产成本不变的情况下,能够提高经济效益。下面是某发电厂328MW机组通流部分改造前、后性能对比:大型发电机组运行方式优化机组运行方式优化是从机组的厂用电率、配汽机构调门特性、高压缸效率、高压缸焓降、高压缸热力过程线、高排温度、热耗率等方面进行机组定、滑压热力经济性能对比分析及调节级温度变化的对比分析,找出机组的运行方式,以达到运行中节能的效果。某厂2MW汽轮机组在通流部分改造的基础上进行运行方式优化试验,主要优化方式为采用阀点及滑压运行方式。
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